110kV中華站是位于衡水市西北郊的一座市區(qū)變電站,安裝有2×31.5MW的主變,擔(dān)負(fù)著市內(nèi)冀衡集團(tuán)工業(yè)用戶的用電負(fù)荷。為了保證對工業(yè)用戶的可靠供電,中華站采用雙電源供電,正常方式兩路電源線路一主一備(接線方式如下圖),182開關(guān)運行,184開關(guān)熱備用,在中華站110KV母線安裝了電磁型繼電器組成的進(jìn)線開關(guān)備用電源自投裝置。備自投的動作條件是檢110KV母線失壓后經(jīng)延時(躲過前鋪站147開關(guān)的三相重合閘時間:1.8S)后,跳開電源進(jìn)線182開關(guān),合上備用
電源進(jìn)線184開關(guān)。
2005年初,隨著新冀熱電廠2×12MW的熱電機組在中華站10KV母線并網(wǎng)發(fā)電,我們對前鋪站的147開關(guān)、馬莊站的164開關(guān)的重合閘采用檢線路無壓重合,中華站#1、2變的110KV側(cè)中性點采用間隙接地的方式。由于中華站的182、184開關(guān)在設(shè)計之初便作為負(fù)荷開關(guān)使用,并未裝設(shè)保護(hù)裝置,110KV母線也未裝設(shè)母差保護(hù),即使在新冀熱電廠接入系統(tǒng)時,也因各種原因未進(jìn)行改造、完善,因此,當(dāng)110KV系統(tǒng)發(fā)生故障時,中華站側(cè)只能依靠電廠聯(lián)絡(luò)線的低壓、低頻解列保護(hù)或#1、2主變的間隙保護(hù)或備自投的低電壓跳閘切除故障。
由于中華站的備自投起動條件只判110KV母線失壓,并沒有防止TV斷線的閉鎖措施,因此為了避免備自投裝置的誤動作后造成熱電廠機組的非同期并網(wǎng),有必要對備自投的跳閘回路進(jìn)行改造;另外,前鋪站147開關(guān)的重合閘采用檢線路B相無壓的方式,假設(shè)110KV前中線B相接地故障,將可能發(fā)生熱電廠未解列時,147開關(guān)重合,也會對熱電廠的機組產(chǎn)生沖擊,因此有必要對備自投的跳閘時間進(jìn)行重新整定。
(1)前鋪站147開關(guān)的重合閘時間由1.0S改為3.0S,即當(dāng)110KV主供電源線路發(fā)生故障時,不考慮147開關(guān)再帶中華站的負(fù)荷,而是通過中華站備自投的動作,將中華站切至馬莊站供電。這樣,中華站備自投的低電壓跳閘時間不應(yīng)再按躲147開關(guān)的三相重合閘時間整定,時間應(yīng)縮短;其次,備自投的跳
電源進(jìn)線182開關(guān)的動作時間、合184開關(guān)的時間之和應(yīng)大于兩條熱電廠聯(lián)絡(luò)線577、594開關(guān)的低壓、低頻解列保護(hù)的動作的時間(1.0 S)。
(2)備自投的低電壓跳閘回路增設(shè)聯(lián)跳熱電廠聯(lián)絡(luò)線577、594開關(guān)的回路,即低電壓先跳開電廠聯(lián)絡(luò)線577、594開關(guān),再經(jīng)短時限跳開電源進(jìn)線182開關(guān),以確保備用
電源184開關(guān)合閘時熱電廠已可靠解列。
我們將上述改進(jìn)方案實施以后,經(jīng)過了一次事故的考驗,取得了預(yù)期的效果,保障了中華站電氣設(shè)備及新冀熱電廠機組的安全運行。
收稿日期:2008年9月22日